我国有句古话“变则兴,不变则衰”,今天我们就来看一个金矿选厂“变则兴”的案例,该选厂原采用“两段一闭路”破碎、两段闭路磨矿和环保提金剂提金炭浆法工艺,后将炭浆法提金工艺改为浮选工艺,增加了经济效益,提高了日处理量。
河北省某选矿厂采用“两段一闭路”破碎、两段闭路磨矿和环保提金剂提金炭浆法工艺。虽使用的是环保提金剂,但尾矿仍属于含氰固废,生产过程中面临较大的环保压力,已成为制约企业发展的因素。同时,选矿厂采用炭浆法处理现有矿石,浸出率较低,该方法已不适合处理目前矿山采出矿石。结合实际情况,将现有炭浆法提金工艺改为浮选工艺。
1、将现有炭浆法提金工艺改为浮选工艺,并配套精矿脱水、药剂制备等相关工艺,以提高选矿生产指标,增大企业效益,同时减轻企业环保压力。
2、通过调节作业制度、优化工艺流程、更换相关设备等方式,将选矿厂生产能力由350t/d 扩大至450t/d,以匹配目前矿山生产规模。
3、 技改过程中尽量利用现有设备设施,以降低项目投资。
该金矿选矿厂此次技术改造效果具体如下。
1、破碎系统改造
破碎筛分系统利用现有工艺,即采用“两段一闭路”破碎工艺,最终产品粒度为0~12 mm。将工作制度延长为5h/ 班,3班/d,从而将生产能力提高至450t/d。
2、磨矿系统改造
磨矿分级维持现有“两段闭路磨矿”工艺,一段磨矿采用球磨机+螺旋分级机构成闭路,二段磨矿采用球磨机+旋流器构成闭路。将二段旋流器组进行更换,并将磨矿细度由-0.074mm 占85%调整至-0.074mm 占66%,从而将磨矿能力提高至450t/d。
3、选别工艺改造
将现有环保提金剂提金炭浆法工艺流程改为浮选工艺。由于矿山实际采出矿石品位低于试验矿石品位,为保证精矿品位,增加两段精选作业,确定浮选采用“一次粗选、两次扫选、三次精选”的工艺流程。
粗选和扫选分别采用10台XCF/KYF-4浮选机,为"4+3+3”配置;精选采用4台 XCF/KYF-2 浮选机,为"2+1+1”配置。试验推荐选矿工艺流程如下图所示。
精矿脱水采用“浓缩+过滤”两段机械脱水工艺。浮选精矿经泡沫泵输送至1台Φ9m 浓密机进行浓缩,浓缩底流经渣浆泵扬送至1 台TT-9 陶瓷过滤机进行过滤,过滤后精矿装袋外售,精矿含水率不大于10%。
4、增加精矿脱水作业
精矿脱水采用“浓密机+陶瓷过滤机”两段机械脱水工艺,最终精矿含水率不大于10%,脱水后精矿装袋堆存。
改造严格遵守“多碎少磨”的选矿基本原则,本次维持现有“两段一闭路”破碎流程,碎矿产品粒度为-12 mm,有效降低了选矿能耗。设计选矿工艺由炭浆法提金工艺改造为浮选工艺,降低了入选细度,磨矿功耗小,降低了能耗。设备选择与选矿厂规模相匹配,减少了设备数量,有利于节能降耗。
经改造后金精矿的品位为54.5g/t,达产年年均销售收入3.806 4×107元,年均利润总额5.576×106元,年均净利润4.182×106元。