【低品位萤石矿】选矿技术、浮选工艺流程图

发表于:2024-03-21 17:40:43 浏览次数:
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某选矿厂自2000年开始生产萤石精矿,原矿入选品位在55%左右,能够顺利生产出符合标准的萤石精矿。但是,随着原矿开采的不断深入,原矿品位发生了变化,平均入选品位仅为38%~40%,原有工艺流程不能适应分选低品位矿的需求。因此需要进一步探索低品位萤石矿的选矿工艺。

该厂所处理的原矿为硅酸盐类萤石矿,其主要有用矿物是萤石,脉石矿物以石英为主,其次为长石、绢云母、粘土、方解石等。矿石颜色呈白、绿、紫色等。萤石多数为粗粒嵌布,但也有呈粗细不均式嵌布。

低品位萤石矿

1、低品位萤石矿浮选工艺流程

原设计的浮选工艺流程,采用常规的一次初选、两次扫选、六次精选、中矿顺序返回的流程,该流程适应性较差,2005年开始入选的原矿品位变化后,无法适应分选含方解石低品位矿的需要,产品质量不稳定难以达到设计要求。为进一步提高产品质量,生产出优质萤石精粉,并获得较高的选矿回收率,对现有流程进行多次改造,最后确定选矿工艺流程如下图所示。

浮选工艺流程图

该流程的特点有:

(1)粗精矿再磨,提高磨矿效率。第一次磨矿时磨矿细度不宜太细,以提高处理量,原矿处理能力提高20%,在粗选时加大浮选药剂量,使萤石矿物尽可能回收,确保选矿回收率。

(2)二段磨矿,确保矿物单体解离。将粗精矿全部进入二段磨矿,使其细度达到-200目通过90%以上,从而使萤石与脉石矿物完全单体解离,在精I精II浮选中加大抑制剂用量,彻底将二氧化硅Si02抑制住。确保产品质量。

(3)灵活性大、适应性强。配用不同的药剂制度和操作条件,能适于处理不同类型萤石原矿的要求。

经两年生产运行,萤石精矿能稳定达到国家一级品质量标准,产量增加20%,选矿回收率也平均达到87%,均超过了原设计指标。

低品位萤石浮选厂

2、低品位萤石矿药剂制度

(1)水玻璃用量

萤石浮选中,调整剂的选择和合理添加尤为重要。水玻璃是石英的有效抑制剂,但原矿种类不同,用量也不同。对萤石原矿进行试验,当水玻璃用量由800g/t增至1300g/t时,精矿中Si02含量由0.9%降至0.74%;对另一矿井产的萤石原矿试验,当水玻璃用量由500g/t增至1200g/t时,精矿中Si02含量由0.55%降至0.53%。

结果表明,在使用水玻璃时,用量要严格控制,特别是在精选回路I中,水玻璃用量过大,将引起萤石脱浮、浮选沉槽。

(2)为CaCO3抑制剂

对于含方解石萤石矿,如何选择适宜的调整剂降低精矿中CaCO3的含量,是目前萤石选矿的一大难题。对此我们作了研究,除碳酸纳、水玻璃、硫酸铝、氟硅酸钠、草酸、栲胶等作过用量试验,还做过酸化水玻璃试验和不同药荆的搭配用量试验。

经实践,筛选了一种比较有效的水玻璃加调整剂的组合药剂作为CaCO3抑制剂。该药嗣选择性好,成本也较低,当原矿含CaCO3为6-8%时,精矿产品中CaCO3含量可降至1%以下。

3、严格控制控制PH值

方解石的可浮性与萤石相似,在碱性条件下,脉石有良好的可浮性;而在弱酸性条件下,其可浮性显著降低,但萤石仍具有一定的可浮性。作业中利用这一特性对它们进行分选是有效的,因而应严格控制精选区的PH值。生产实践表明,精选区后段作业PH值宜控制在6.4~6.8。

事实证明,该工艺流程适宜处理含方解石的低品位萤石矿的要求,原矿处理能力提高20%,精矿产品质量稳定提高,选矿回收率提高了3个百分点。


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